近日,湖南中烟工业有限责任公司长沙卷烟厂卷包车间电气技术QC小组成功研制出“国产中速卷烟机接装纸高精度自动校正装置”,显著提升了卷烟外观质量与设备运行效率。这一成果不仅是工厂深耕质量创新、注重技术实效的体现,更是团队坚持问题导向、聚力攻关的生动写照。
直面生产痛点,精准锚定创新方向
接装纸位置的“微小偏差”,一直是影响卷烟外观质量精美度提升的难题。在国产中速卷烟机运行过程中,传统手动调节方式效率不高、精度稍逊,偏差控制始终难以突破0.5mm的阈值。面对这一难题,该厂电气QC小组没有畏难退缩,而是以务实的态度迎难而上。
“这要把‘手动’变成‘自动’,精度还要提升,是挺不容易的,但再难我们也要拿下。”该课题组长、青年专家张翔说到。说干就干,张翔带领小组成员系统梳理现有问题,广泛搜集国内外行业案例、专利文献及技术方案,结合TRIZ创新理论开展生产流程全链条分析,最终明确了“实现接装纸位置实时监测与自动校正”这一攻关方向,并正式立项研制高精度自动校正装置,为后续深入攻坚奠定了坚实基础。
聚力技术攻关,打造硬核解决方案
在确定创新路径后,小组紧紧围绕“高精度、全自动、易推广”的技术要求,构建出一套“监测-驱动-控制-交互”四位一体的系统性解决方案。在方案设计与验证阶段,团队成员摒弃传统机械调节模式,创新性提出以高精度检测器为“眼”、伺服电机驱动装置为“手”、PID算法控制模块为“脑”、可视化操作界面为“桥”的系统架构。通过激光位移传感器实时采集接装纸位置数据,经自主研发的PID闭环控制算法快速计算调节量,驱动伺服电机完成微米级精度纠偏,同步实现参数设置、状态监控及故障报警的可视化操作。
为确保每一个环节可靠落地,小组运用5W1H分析法,制定了12项详细实施对策,明确硬件安装、软件编程、系统联调等关键节点的责任分工与时间节点。通过超过300次的模拟测试与生产线实际验证,团队最终成功将接装纸位置控制精度稳定在0.1mm以内,真正实现了微米级自动纠偏,圆满完成技术攻关目标。
图为小组成员现场调试设备(付婧/摄)
释放创新效能,夯实质量管理根基
技术创新的价值最终要通过实际效益来检验。该自动校正装置投入使用后,有效降低了成本,劳动强度大幅降低,实现了提质、增效、降本的多重收益。
为进一步推动成果转化与标准化应用,小组总结提炼经验,编制了《接装纸自动校正装置操作规范》等三项标准文件,并在厂内5条生产线全面推广该装置。此外,项目核心技术已申请专利《一种接装纸校正装置及卷烟机》,并进入实质审查阶段,形成了可复制、可推广的“长沙方案”,为行业同类设备的升级改进提供了宝贵参考。
该项QC成果的成功,不仅体现了团队扎实的技术功底和卓越的协作能力,也彰显了工厂以质量创新驱动高质量发展的坚定决心。下阶段,长沙卷烟厂将继续聚焦生产过程中的瓶颈问题,激励更多一线团队开展质量管理与技术攻关,推动QC活动走深走实,为企业持续提升核心竞争力注入源源不断的创新动力。
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