动力车间两台天然气锅炉累计供汽21万吨,等效减碳量1.26万吨——这是云南中烟红云红河烟草(集团)有限责任公司红河卷烟厂新产区投产四周年之际,动力车间交出的绿色答卷。
数字背后,是1400多个日夜的坚守。这个看似寻常的锅炉房,每天都在上演着能效革命“马拉松”。
平衡的打破与重构
红河卷烟厂新产区投产以来,一共配置两台天然气锅炉,两台锅炉以一用一备模式,一直保持91%热效率运转。
“1号炉负荷超临界,启动2号炉,双炉运行!”
去年打叶复烤产线投产首日,操作间的警报声打破了往日的平静。
在双炉运行的负荷冲击下,效率骤降至84%。
“必须尽快找出最优运行方案!”班长孔德亮目光紧锁屏幕,沉稳却透着紧迫。
“每半小时调整一次负荷,每次增幅5%。”在孔德亮的指挥下,班组人员密切配合。
“88%、89%、90%……有了!”经过反复验证,班组人员找到规律,当锅炉燃烧负荷控制在80%~90%区间时,热效率达到峰值。
峰值找到了,但如何确保双炉运行时都能稳定在这个黄金区间?
一场激烈的讨论随之展开。
“一台固定在高效区间,另一台用供汽压力动态调节!”这一方案得到一致认可。
参数调整、数据记录、效率比对……操作间里键盘敲击声此起彼伏,142组参数在计算机上交织成一张寻找最优解的精密网。
多次调整与验证过后,黄金配比终于浮出水面:1号炉以85%负荷稳定输出;2号炉则通过压力实时补偿调节。
“85%+动态跟随!”随着最后一道指令落地,系统效率奇迹般回升至90%。
与时间赛跑的设备“医生”
为满足产能需求,两台锅炉需要持续运转,维保工作必须在短暂的停机间隙“见缝插针”——每一次检修都像一场精密的手术,分秒必争。
“主蒸汽阀检修,窗口期只有8小时。”
“燃烧器维保6小时!”
“安全阀更换4小时!”
维修组长李应鸿紧盯排期表,上面密密麻麻标注着关键节点。
刚刚完成的锅炉内检,是锅炉一年一度最大的“体检”项目。
锅筒人孔一开,热浪扑面,探伤员蜷身钻进狭小空间,毫米级检测;燃烧器拆解后,每个零件有序排列,快速诊断……
维修组像一支随时待命的手术团队,工具、备件、人员提前就位。每一次高效维保,都是在为这场绿色长跑清扫障碍。
夯实绿色发展基础
在能效革命的赛道上,动力车间构建起一套科学的基础管理体系。
“设备可以更新迭代,但经验必须沉淀下来。”车间主任在工艺手册编审会上强调。
由技术骨干组成的专项小组耗时半年,将锅炉启停操作、负荷调节、故障处理等30余项关键工艺凝练成《工艺手册》和《知识资源库》。
维修团队同步推出《设备维修手册》,细化100余个检修节点的技术标准。
“现在,班组操作失误率降低了,应急处理速度也明显提升。”大家遇到突发状况,翻翻手册就能找到对应措施,很方便。
7月,3号天然气锅炉已安装就位。“两用一备、轮换维护”的模式随即启用。
锅炉房里,三台锅炉矗立;操作间里,跳动的数字展示绿色力量……
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