在山东中烟工业有限责任公司2025年职工创新创效竞赛中,青州卷烟厂制丝车间侯建磊创新团队完成的“提升混丝柜料仓布料均匀性的创新与应用”项目获得二等奖。这项成果不仅攻克了困扰生产的技术难题,更生动诠释了青州卷烟厂基层技术人员敢闯敢试、精益求精的创新精神。
混丝柜作为制丝生产的关键设备,承担着加香后烟丝混合贮存与流量调节的重要职能,其运行状态直接关系产品品质稳定性。长期以来,传统步进式平铺布料方式存在明显局限,容易导致料仓内物料间隙不均匀,不仅影响烟丝混合效果,还限制了生产效率提升,成为制约制丝工艺优化的“卡脖子”问题。
面对这一技术难题,侯建磊创新团队通过构建因果分析链条,运用物场模型、矛盾矩阵深入剖析问题根源,最终精准锁定改进方向——研发一种基于智能控制技术的混丝柜布料系统。
在项目推进中,侯建磊创新团队打破专业壁垒,形成了机械改造、电气设计、软件开发、系统调试无缝衔接的协作机制。他们创新提出了“动态布料寻堆+平铺”双模式,通过光电管定位烟丝堆叠位置,与传统平铺模式有机结合,实现了混丝柜布料方式新突破。这种创新设计充分体现了团队的协作思维和创新能力,为解决同类设备升级难题提供了全新方案。
为彻底解决混丝柜布料均匀性问题,侯建磊创新团队围绕关键环节持续发力,推出一系列创新性解决方案:采用凸点输送带替代光滑带,增大接触面积,提升摩擦力,彻底消除堵料和打滑现象;在皮带秤入料口加装光栅检测和光电管双重控制系统,实现瞬时流量实时反馈,构建起闭环调节系统;将布料车电机和布料带电机改为变频驱动,使布料响应时间缩短,适应流量波动能力大幅提升……
经专业检测与生产验证,项目实施后,各项技术指标明显提升:皮带秤流量波动降低40%,布料速度响应时间控制在0.5秒以内,料仓利用率提高20%。
目前,这项创新成果已在青州卷烟厂多台混丝柜设备上成功应用,料仓布料均匀性与生产过程稳定性得到明显改善,生产效率与产品质量同步提升。项目成果已获得2项国家专利和3项计算机软件著作权,构建起技术保护体系,为后续技术推广与迭代升级提供了有力支撑。
侯建磊团队成员正在维修变频器PCB板。张惠萍摄
非特殊说明,本文由优美尚品主题原创或收集发布,欢迎转载
发表评论