“接” 长补短 “节” 尽所能—— 包装机拼接技术破解 “盲盒” 难题

2025-08-08 香烟资讯 115 0

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“每次拼接都提心吊胆,商标纸剩余量就跟开盲盒似的,不是剩太多白白浪费,就是突然断料影响生产。“浙江中烟工业有限责任公司宁波卷烟厂卷包车间里,FOCKE-FXS超高速包装机挡车工陈真望着输送带上更换的盘型商标纸筒芯,忍不住对首特专家陆海华吐起苦水。

痛点在于传统的商标纸卷盘拼接逻辑。此前,FOCKE-FXS设备依靠剩余直径检测触发拼接,但实际生产中,商标纸缠绕松紧度不一、筒芯直径存在细微差异等因素,常常导致拼接时机出现偏差。为规避突发断料引发的生产停滞风险,车间采取调整商标纸拼接阈值的策略,虽保障了连续性作业,却导致在拼接后有数十张商标纸仍残留于筒芯,不仅推高了生产成本,更造成了资源浪费。

面对这一行业性技术瓶颈,浙江中烟陆海华首特专家工作室迅速组建跨领域攻坚团队。经过多轮技术研讨与方案推演,专家们决定为FOCKE-FXS包装机应用多模态传感器融合技术——通过高精度色差传感器与超声传感器的协同运作,对辅料供应商预先设置的拼接标记进行精准捕捉。

攻关小组兵分两路:“算法组”深入研究多源数据融合算法,构建色差值动态分析模型,将RGB色域阈值与生产线光照环境进行智能联动校准;“硬件组”则聚焦传感器布局优化,设计出非接触式超声探头支架,确保声波反射信号能敏锐捕捉商标纸基材的细微变化。

改造后的检测系统依托多模态传感器融合技术,构建起“双轨并行”的智能检测体系。当色差传感器精准识别到辅料表面的预制拼接标记,或超声传感器捕捉到材料密度突变的临界信号时,系统即刻触发毫秒级响应机制,控制设备在商标纸剩余10张的黄金节点执行自动裁切与精准拼接,将残留余量严格控制在2-3张的理想区间,解决传统检测方式下余量失控的行业难题。统计数据显示,改造后商标纸月均损耗量下降约94.4%,单日设备因商标纸断纸故障导致的排除时间减少67%以上。

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图为验证盘型商标纸智能裁切拼接技术应用成效。池滢潇/摄

“真正的智造不在宏大的概念图纸中,而在设备接缝处的毫厘较量里。”陆海华在成果评审会上展示着控制在三张内的残余标纸样本,这卷承载工艺精度突破与智能控制升级的商标纸卷,正成为浙江中烟宁波卷烟厂把痛点转化为创新起点,让冗余消耗进化为精准刻度的最佳实证。

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