散热器不再积灰

2025-07-07 香烟资讯 113 0

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“松散回潮工序出口温度CPK又不合格,这是怎么回事?”近日,湖北中烟工业有限责任公司恩施卷烟厂制丝车间生产现场,乙班班长曾怡盯着中控大屏上的数据询问道。

“负向偏离榜上,松散回潮工序出口温度CPK不合格现象几乎天天都有,主要集中在当天首批。”中控操作工张春慧倒起了“苦水”。

对关键工艺参数实施负向偏离榜管理,明确问题点、易错点,是制丝车间提升产品质量的一项创新举措。

出口温度CPK是制丝车间关键生产指标之一,关乎烟丝生产稳定,不料却成了负向偏离榜的“常客”。

针对指标不合格问题,制丝车间维修工、技术员齐上阵,有人建议延长预热时间,有人建议调整温度变送器位置,但相关举措实施后成效均不明显。

为彻底解决这一“顽疾”,在班组长与党小组组长带领下,制丝车间成立“找茬”小分队,利用检修时间对回潮机实地“找茬”。

“会不会是采集温度的传感器有问题?”小分队对铂热传感器进行校验,结果正常。小分队成员宋枭雄又对松散回潮的滚筒零件等进行摸排验证,并未发现异常。

“我认为,问题在于排污管与散热器脱落,散热器排污能力不足,散热器铜管积垢严重,致使松散回潮机预热效果不佳,影响了出口温度。”维修工和国伟说。

脉已把准,还需良方。修复排污管道成为解决问题的关键。面对排污管道周围逼仄的空间,有人开始支招——整体下移排污管并增加排污管管径。然而,管道焊接困难,在高处开展作业存在较大安全隐患,实际操作过程中可能会遇到不小困难。

“那就把散热器及相应管道上移,保持排污管道位置不动,同时采用吊装方式,将较重的散热器移到地面施工。”技术员段勇强建议。

把散热器与回风管道分离后,他们发现散热器进风滤网侧边与回风管壁并无密封卡槽,且有一条3厘米宽的缝隙。原来,此处存在设计缺陷,烟沫及粉尘随着热风从这条缝进入散热器,造成散热器积灰,影响生产稳定。

吊机开进,围挡,起吊,下卸,维修,复位……大家齐心协力一番奋战后,改造如期完成。经过几天的生产观察,松散回潮工序出口温度CPK这一指标终于不再“上榜”。

“大家要树牢创新理念,让更多异常指标‘下榜’。”看着数据变化趋势,制丝车间副主任李小龙勉励大家。

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